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無心車床常見的故障分析

發布者:煙臺科杰數控機械設備有限公司    發布時間:2018-02-03
    我們在日常的生產中,難免會遇到無心車床出現故障的時候,遇到這種時候,怎樣判斷設備到底是哪個部分出了問題呢?下面就由小編來告訴大家。
    一、加工后的工件尺寸誤差很大:一種可能是絲杠或絲母與車床連接松動。空走時沒有吃刀阻力,溜板運行正常,加工時由于切削阻力增大,絲杠或絲母與車床連接處松動,造成加工工件尺寸漂移。緊固連接部分,故障即可消除。另一種可能是電動刀架造成。如果換刀后刀架不能自動鎖緊,切削時刀具偏離加工點,也會造成上述現象。這時應檢查刀架鎖緊裝置及刀架控制箱。
    二、程序運行后步進電機抖動不轉:這一現象一般是步進電機或其控制系統斷相造成的。有可能是步進電機本身故障也可能是其驅動電路故障。首先檢查步進電機的連接插頭是否接觸良好,若接觸良好,可將沒有故障的電機調換過來,以便驗證電機是否良好。若調換電機后仍不能正常工作,則說明其控制部分不正常,可重點檢查驅動板上的大功率三極管及其保護元件釋放二極管。
    三、高速時步進電機丟步:可能是驅動電源電壓降低,使步進電機輸出轉矩減小。應重點檢查驅動電源部分,當高壓開關三極管損壞后,高壓電源天法接通,高速時步進電機輸出轉矩減少而丟步。也可能某處機械故障,所以還應檢查絲杠、絲母、溜板、步進電機減速器等處。當有部件彎曲、變形、或有異物時會使運行阻力增大,低速運行時現象不明顯,但高速時則不能完全克服運行阻力。
    四、刀具返回零點時越位:一般是機械傳動系統運行阻力太大引起。切削進給時,刀架低速運行,低電壓驅動,步進電機運轉轉矩小,不足以克服阻力造成丟步。而回零時步進電機高壓驅動,運行速度高、轉矩大,又沒有切削阻力,步進電機不丟步。這樣去時丟步而返回時正常就會造成不回零現象。這時可檢查步進電機減速箱內傳動齒輪或步進電機與絲杠之間傳動齒輪上有無鐵屑異物,或溜板鑲條是否太緊使運行阻力增大等。
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